進入“十二五”規劃以來,節能減排是企業發展的重要目標,變頻器在流體物料輸送上的應用,只要是有電機的地方,大部分都可以配備變頻器,渣漿泵、脫硫泵、泥砂泵、水泵好多企業都在使用變頻器來調節流體物料輸送的量,達到節能、降耗的目的。
變頻器使得電動機及其拖動負載在無需_改動的情況下即可按照生產工藝要求調整轉速輸出,降低了電機功耗,達到系統_率運行的目的。
我公司在實踐經驗中開發出一種高精度的液面控制系統,利用這種系統能夠很好的控制變頻器達到無級自動調速的目的。
實例:物料為礦漿,輸送距離530米,輸送高度75米,電機為250KW,200ZJ-85型渣漿泵。在使用中沒有裝置無級自動調速的情況運轉,變頻器頻率在42-43HZ之間運行,電機電流在380-420A之間跳動,經過現場手動調試,變頻器工作頻率不能低于42HZ,低于42HZ_出現流體物料輸送不完的情況,也會出現流體物料不夠的情況。在這種工作狀態情況下過流件(渣漿泵配件)15天-20天_換一次,揉性接頭10-12天一個,職工的勞動量比較大。
由于配件_換頻繁,生產成本高,勞動強度大等原因,使用單位要求我公司技術人員給想辦法解決以上的情況,公司派出_工程師在現場經過多次實驗,利用特制的液面自動控制系統進行了安裝調試,經過一年多的運行,運行數據如下:變頻器工作頻率自動在36.9HZ-37.8HZ之間跳動,流體礦漿液面基本不動,電動機電流29_-31_之間波動,經過以上改造,效果明顯。_換配件周期從以前的15-20天增加到現在的40-45天,揉性接頭沒有再次損壞。
每年節省電費:28.24萬元
每年節省配件款45萬元
冀公網安備13092802000180號